汽車衡常見故障通常包括顯示負超載、數(shù)字顯示不穩(wěn)定、零點漂移等等,故障解決的方法有 觀察法、替代法、敲擊法、扯線法和—檢查法等,在解決問題時要靈活而綜合地運用這些方法以便有效 地保證汽車衡的可靠性與準確性。
隨著科學技術的迅猛發(fā)展,SCS系列全電子汽車衡以其稱重迅速準確、直觀易讀、穩(wěn)定可靠、維 護容易等優(yōu)點,逐漸地替代了傳統(tǒng)的機械秤。電子 汽車衡系統(tǒng)配有穩(wěn)定可靠的高精度稱重傳感器和智 能化稱重顯示儀表,儀表靈敏度高、分辨率高、軟 件功能豐富、工作穩(wěn)定可靠,稱重數(shù)據經儀表標準 輸出接口可供打印機打印記錄,也可與計算機連接, 組成稱重管理系統(tǒng)。SCS系列電子汽車衡主要由秤 臺、稱重傳感器、連接件、限位裝置、稱重顯示儀 表及接線盒等零部件組成,同時還可以選配打印 機、大屏幕顯示器、計算機和穩(wěn)壓電源等外部設備。 多數(shù)電子衡器的指示儀表具有數(shù)據存貯、顯示和計 算等功能,可防止人為誤差引入,更符合法制計量管 理要求,能實現(xiàn)生產過程的連續(xù)稱重、自動配料、 定值控制,這對保證產品質量、提高勞動生產率、減 輕勞動強度、降低生產和管理成本、促進企業(yè)現(xiàn)代 化生產管理等方面都具有非常重要的意義。
全電子汽車衡工作原理是將被稱重物或載重汽 車置于秤臺上,在重力作用下,秤臺將重力傳遞至 連接件,使稱重傳感器內部彈性體產生形變,貼附 于彈性體應變梁上的應變計橋路失去平衡,輸出與 重量數(shù)值成比例的電信號,經線性放大器將信號放 大,再經A/D轉換為數(shù)字信號,由儀表的微處理機 (CPU)對重量信號進行處理后直接顯示重量數(shù)據。配 置打印機后,即可打印記錄稱重數(shù)據;如果配置計 算機則可將稱重數(shù)據輸入計算機管理系統(tǒng)進行綜合 管理。其系統(tǒng)原理如圖1.
在經營管理中,要更好地發(fā)揮全電子汽車衡的 作用,就必須保證它們的可靠性和計量準確性。然 而無論是新安裝的電子衡器或使用多年的電子衡器 都會出現(xiàn)一些故障,使它們無法正常使用。電子衡 器的故障基本上可分為常見故障和特殊故障兩種類 型,一般在稱重顯示器、稱重傳感器、電源、連接 線路和機械傳力機構等幾個部分產生。其故障原因 則是因安裝設計不合理、使用不當或自然損壞等幾 方面造成的。因此我們簡要分析一下電子汽車衡故障檢修方法。
1.故障診斷
1.1.查找故障位置
最簡便的方法是借助模擬器來查找。步驟如下: 將接線盒至儀表的信號電纜線解脫,將模擬器的插 頭插入儀表接口 J1,接通電源,看儀表工作是否正 常。如果儀表工作正常,說明故障在秤臺;如儀表 工作不正常,則故障在儀表。
1.2秤臺故障分析
1.2.1限位裝置
限位裝置有橫向和縱向兩種,檢查限位裝置的 限位間隙是否正常,一般應調整在(2?3) mm。
1.2.2接線盒
首先檢查接線盒有無水氣侵入,如有水氣,可 用酒精擦洗,然后用吹風機吹干;然后查找接線是 否短路,在接線盒里,用萬用表測量屏蔽線與其它 各線和秤臺的電阻,是否有泄漏和短路,同時檢查 各導線與地線或信號電纜外層不銹鋼屏蔽線是否有 泄漏和短路。
1.2.3傳感器
查找傳感器故障步驟如下:在接線盒內用萬用 表檢查正激勵和負激勵間電阻值,其阻值大約為400 歐/傳感器數(shù)。用萬用表測量總輸出端的正輸出和 負輸出之間的電阻,其阻值大約為250歐/截面數(shù), 如果發(fā)現(xiàn)阻值不對,按下一步繼續(xù)查找。逐次斷開 傳感器,用上述方法,測量正負激勵端或正負輸出 端間阻抗值,查出損壞的傳感器。如果查找沒問題, 則按下一步繼續(xù)查找。將砝碼依次放在秤臺各個截 面上,如果發(fā)現(xiàn)哪個截面的示值不正確,則再將琺 碼放在這個截面的傳感器角上,查出壞傳感器?;?/span> 者脫開某傳感器的+ Sk -Si端,在不通&情況下測 電阻值,應在350歐左右。在通電情況下,測兩端 的直流電壓,設傳感器容量為&以其實際承受力 為F,則電壓值應為12.5x2F/K (mV)。
2.檢修方法和檢修實例
2.1檢修方法
汽車衡的修理方法很多,有觀察法、替代 法、敲擊法、扯線法和儀器檢查法。在實際工作中, 往往要綜合運用幾種方法。檢修的過程中,我們既 要注重分析,也要注意積累經驗,才能少走彎路, 迅速找出故障。
2.2故障排除實例
2.2.1.
故障1
現(xiàn)象:一臺50噸汽車衡有時顯示負超載, 重新開機后有時能恢復正常,此現(xiàn)象經常發(fā)生。
故障分析:故障時有時無,初步判斷不是儀表 的原因。檢查秤臺、連接件、限位都正常,排除機 械方面原因。把接線板上所有的焊點重新檢查一遍, 排除了虛焊或脫焊的可能。最后用“替代法”和“扯線 法”查出故障是由某個傳感器引起的。經檢查發(fā)現(xiàn)有 一個傳感器的信號線破損,能接觸,則儀表正常, 有時則處于斷開狀態(tài),儀表顯示負超載。
故障處理:把此傳感器信號線從咬破處剪斷, 用環(huán)氧樹脂處理后,制作接頭,汽車衡遂恢復正常。
2.2.2.
故障2
現(xiàn)象:一臺60噸汽車衡儀表顯示不穩(wěn),從+20 到-100跳變。
故障分析:首先用模擬器檢查證明儀表正常, 經檢查也不是機械故障,故可初步判斷故障可能出 在接線盒或傳感器。此汽車衡有三節(jié)秤臺、三個接 線盒和8個傳感器,檢查時發(fā)現(xiàn)把北面秤臺通向中 間接線盒的信號總線焊下后,儀表顯示正常,而當 把南面秤臺通向中間接線盒的信號線焊下時,儀表 顯示依舊不穩(wěn),則得出結論南面秤臺正常,故障由 北面秤臺引起,包括四個傳感器及兩個接線盒。用 萬用表測量,發(fā)現(xiàn)中間接線盒內聯(lián)接北面秤臺的信 號線中激勵電壓11.2伏且不穩(wěn),而正常值為12.5伏, 經檢查發(fā)現(xiàn)接線板上的+EX接線孔虛焊。
故障處理:焊一根短路線直接把此+EX接線端 與儀表過來的+EX端相連,故障即已解決。
2.2.3.
故障3
現(xiàn)象:一臺50噸汽車衡開機儀表只顯示負號。
故障分析:用“替代法”檢查儀表,把儀表的信 號總線拔下來,接上模擬器,然后調節(jié)模擬器,儀 表無反應,說明顯示儀表壞。
故障處理:修復損壞的儀表。
2.2.4.
故障4
現(xiàn)象:一臺50噸汽車衡儀表顯示負超載。
故障分析:首先用“替代法”檢查證明儀表是好 的。檢查接線盒,用萬用表測量傳感器的輸出電壓, 發(fā)現(xiàn)輸出電壓不穩(wěn)定,而接線板正常,把傳感器的 信號電纜線拖出來檢查,發(fā)現(xiàn)有四個傳感器的信號 電纜線存在不同程度損破,吊起秤臺后,發(fā)現(xiàn)縱向 限位和三個連接件被撞斷。
故障處理:把兩個角上的傳感器信號線從被咬 破損處剪斷,因為放在原來位置的線不夠長,所以 移到中間,而把中間的兩個好的移到角上,又換了 兩個新傳感器,焊好限位,換上好的連接件,重新 標定調試,故障解決。
2.2.5.
故障5
現(xiàn)象:一臺50噸汽車衡零點發(fā)生漂移,在稱量 十幾噸重貨車時,與另一臺秤相比,誤差一噸多。
故障分析:通過檢查,先排除機械方面的可能 性,初步判斷是傳感器性能損壞所致。用5噸砝碼 進行偏載實驗,發(fā)現(xiàn)中間兩個傳感器誤差最大,一 個比標準重量少160公斤,另一個少540公斤,而 兩頭四個傳感器基本正常,可以判定是誤差最大角 上的傳感器損壞。
故障處理:更換損壞的傳感器,故障即可解決。
2.2.6.
故障6
現(xiàn)象:一臺50噸汽車衡零點不穩(wěn),跳變80公 斤,且只跳變80公斤。
故障分析:初步判斷是機械部分故障,經檢查, 限位都正常,只是中間有個連接件松動,用手可以 轉動,吊起秤臺后,用水準儀測量基礎的水平度, 發(fā)現(xiàn)六個角的平面位置最大相差11mm。
故障處理:用不銹鋼板重新墊平,安裝接線后, 故障解決。
2.2.7.
故障7
現(xiàn)象:一臺50噸汽車衡(采用數(shù)字傳感器)每 天上午10點左右儀表顯示“E801?06跳變”,到夜 晚恢復正常,但到第二天上午10點左右又出現(xiàn)同一 種故障現(xiàn)象。
故障分析:經查儀表、接線盒及信號總線都正 常,初步判斷故障是由某傳感器引起,最終發(fā)現(xiàn)1 號傳感器連接線被夾在定位基礎板與基礎之間,因 受擠壓有兩根線破皮,且被散落的水泥凝固,當氣 溫高時,兩根破皮線因受熱膨脹而短路造成故障, 當氣溫低時,則收縮接觸不上,儀表便可恢復正常。
故障處理:把傳感器信號線從破皮處剪斷,重 新做接頭,故障解決。
以上是電子秤安裝與維護過程中所經歷的故障 及處理經驗。為了保證電子衡器的正常使用,更好 地發(fā)揮它們在經營管理中的作用,就需要不斷總結 積累經驗,及時排除電子汽車衡在安裝和使用過程 中出現(xiàn)的各類故障。